电厂送、引排风机技术改造
一、送、引、排粉机技术改造的必要性
电厂送、引、排粉机为锅炉主要辅机,引风机是用作将燃烧后的烟气从炉膛抽出,排人烟囱。送、引风机、排粉机的出力直接影响到机组出力及带负荷情况。
在电厂初期设计时,送、引风机、排粉机一般都留有余量,但投产后由于安装、运行各方面因素,都会有不同程度地增大漏风;另一方面,随着沿程阻力逐渐增加(如:炉膛出口至引风机入口沿程烟道积灰、堵灰),以及
风机叶轮磨损等多方面的因素都会导致送、引风机、排粉机出力下降,不足以满足锅炉正常燃烧、经济运行的需要,最终导致引风机难以维持炉膛负压、满负荷运行,排粉机出力达不到制粉系统所需风量。
对配套湿式水磨除尘器的锅炉引风机,又常因烟气带水及叶片型线设计不合理,导致叶片背部严重积灰振动,需人工经常清理,维护工作量大。
对配套干式(旋风)除尘器的锅炉引风机,又由于许多电厂采用Y4 -73D型引风机,其叶片为空心机翼形,干灰只要对叶片磨损一个小孔,就会导致灰尘不均匀钻入叶片,引起不平衡振动。轻者造成叶轮寿命缩短,重者造成引风机飞车,停机等重大事故。
这种由于运行时间、沿程阻力增加及磨损,造成的送、引风机、排粉机出力不足,都是逐渐逐渐变化,且往往出力欠缺并不是很大。若更换风机,所需费用太大,临时调整又没有很好的办法。这使得许多电厂的送、
引风机、排粉机只能勉强运行。为了带满负荷,只好减少送风,炉膛冒正压运行,使得煤粉在炉膛中得不到足够的氧量,燃烧不充分,飞灰含碳量高,锅炉效率降低,运行经济性差,带来重大的经济损失。
针对以上情况,西安交通大学西安森和电力有限责任公司技术人员,通过吸收消化最新风机设计理论,结合数十年电厂送、引风机、排粉机技术改造经验,已形成了一套成熟的针对电厂送、引风机、排粉机改造的新技术,并已在多家电厂进行成功改造,使电厂取得了投资少、收效快、经济效益娃著的良好效果。
二、改造方法
1、对离心式风机,只更换叶轮,特殊情况, 更换蜗壳。
2、对轴流式风机,只更换叶片,重新设计叶 片型线。
3、保留风机基础,电机传动组、轴不变。
三、改造后达到指标
1.提高出力10% - 30%
2.提高风机运行效率3% -10%
3.解决引风机叶片积灰振动问题(配湿式除尘器),延长使用寿命。
4.彻底解决引风机机翼型叶片磨损钻灰振动问题(配干式除尘器), 延长使用寿命5倍以上。
5.对前弯式排粉机叶轮(如M7 - 29型)进行改造,可使叶轮寿命延 长2倍以上。
四、本技术改造特点
1.投资少
由于叶轮属正常周期性更换部件,在正常更换时改为西安交通大学设计的高效叶轮,只需附加少量技术费用。
2.改造工艺简单
改造工作与正常更换叶轮差不多,即使更换蜗壳,工作量也增加不 大。
3.收效快
由于改造后送、引风机、排粉机出力增加,效率提高,能使锅炉正常带 满负荷运行,能保证炉膛内充足的氧量,使煤粉充分燃烧,降低飞灰含碳 量,提高锅炉效率。另外,由于叶轮使用寿命大大延长,都将为电厂带来十分显著的经济效率。